用插桿配合U型鋼支架穿越散體層方案的應用
一、現場情況:
北區深部開辟工程40中段運輸巷由于部分布置在礦巖接觸帶或部分穿過松軟礦體,即在不穩定的松軟圍巖中,所以在施工運輸巷時遇松軟SK巖和松軟礦體,形成部分嚴重塌坊,使工程不能正常施工,嚴重影響了掘進施工進度。
2007年4月上旬在40m運輸巷掘進施工中,不良巖層出露的長度缺乏3m,空頂24小時即發作了坍方。隨著巖石量的不時掃除,冒落的散體依然不停地從工作面上端部流出,并且越來越多。從散體塊度看,開端排巖時大塊較多,最大塊度達2.1*1.0*0.6m3;其后塊度越放越小且放不空。依據上述狀況以及存在小礦點空區現象剖析,上部空區已充溢散體并構成高應力。此外,從散體表觀密實度剖析,冒落散體堆的高度,至少已達10~15m。由于該部位壓力加大,估量冒落的長度不會小于5m,經過剖析北區的圍巖情況,估計冒落散體在短時間內是出不空的。為加快深部開辟工程進度,必需處理穿越散體層的技術問題。
由于冒落散體的塊度較小,而且塊體的硬度不大,從而給穿越工作帶來一定的難度,國內外成型的穿越軟質松懈體(如流砂、泥質巖等)的盾構技術、插板技術等都難以奏效,需求量體裁衣地研討新型穿越技術。初步剖析,可采用超前插桿與U型鋼支架相分離的辦法穿越散體層。
二、詳細計劃:
在距塌落部位1~1.5m處先行架設U型鋼支架,然后停止插桿體。因散體塊度及硬度均不大,U型鋼支架間距選擇300~400mm,使其構成托架作用。由于巷道斷面較大(3.0×3.2m2),插桿越長越好,最好不小于2.5m。桿體采用開縫錨桿,用7655鑿巖機沿U型鋼拱上沿、對開木縫隙處以25 º~30 º角注入。如遇大塊或硬度比擬大,為使桿體有足夠的強度而順利插入,可用釬子鋼套開縫錨桿用7655鑿巖機鑿入,桿體開縫錨桿間距選擇200mm~300mm。U型鋼支架上部及時充填對開木,其作用主要是對U型鋼支架間、桿體間四周散體提供支撐力,以障礙散體滑動或掉落,為支護提供較好的空間條件。同時,用對開木填充巷道U型鋼支架柱腿外側縫隙,避免側面塊體滑落。
爾后反復前述過程,直至穿越整個散體層。
三、穿越步驟
四、施行效果及經濟效益:
1、采用上述辦法,6個工作日內勝利穿越散體層8m,加快了開辟工程進度,同時為下一步開辟工程同樣圍巖情況掘進積聚了技術經歷。
2、可防止施工繞道150m,每米節約本錢費697.5元,人工費911.4元,合計1608.9元,間接經濟效益為:1608.9元/m×150=241335元。
五、結論:
該辦法的優點是能夠連續施工,并能夠發明良好的平安作業條件,比擬容易施工;缺陷是長插桿施工難度大,特別是采用釬子鋼套開縫錨桿必需把握好角度。
工作單位中鋼集團赤峰金鑫礦業有限公司
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